经过一年多努力,北江硅化厂终于成功改造了半水煤气炉,使该厂主要产品水玻璃(硅酸钠)的年产量由原来的2000吨猛增到1万吨,并消除了黑烟和粉尘的污染,取得了良好的社会效益和经济效益。
该厂建厂初期,只有一个简易的棚架车间和仓库,几十名工人靠一座落后的半水煤气炉来维持生产,工人劳动强度大,安全系数低,产品单调,且质量得不到保证。由于半水煤气炉炉体设计不科学,不能燃烧普通烟煤,须用高效的平顶山烟煤才能生产,因而耗煤量高,煤源困难,以致每吨产品的耗煤款超过产品出厂价的四分之一。加之烟煤燃烧不彻底、含硫量大,造成环境污染,多次被市环保局罚款处理。这种种原因,致使当时该厂产品量少价高,既不能满足市场需要和用户要求,也无法与同行竞争。
前年,该厂经过反复讨论研究,决定分期分批对半水煤气炉进行技改,从当年7月开始,厂领导带队走出厂门,向外地同行请教,学习他们的先进技术,制定了一套完整的技改方案,做到技改不误生产,保证客户货源。
一年来,他们改建扩大了车间,先后购进了预热锅炉、溶解球等生产设备,完成了整套设备的主要安装工程,一座以重油为燃料的重油锻烧炉取代了半水煤气炉,这一改革,既提高了产品的质量和产量,提高了经济效益,又减少了环境污染,减轻了工人的劳动强度,真是一举多得。